一汽鍛造(吉林)有限公司前曲車間新線12500噸鍛壓機生產線(302線)切邊機組R6機器人經過“十一”期間調試,實現了鍛件飛邊自動碼垛動作,該程序實驗成功,可使鍛打線減少一名操作人員,是一汽鍛造公司推進“降本增效”又一有力突破。
整改前 302線年初改造完成后,切邊機組飛邊碼垛工序對比改造前已經有了明顯的變化,但是其飛邊碼垛仍不整齊,需要人工調整,并且不整齊的飛邊垛在物流過程中容易導致散落,需要人工去處理,造成人力、物力的浪費并存在一定安全隱患。為了消除不良因素的影響,實現該環節的自動化,前曲車間鍛打班大班長鞏立剛進行了長時間的觀察與研究。
R6機器人自動碼垛 “十一”設備維護期間,鞏立剛將事先準備好的程序更換到R6機器人系統中,在其原程序基礎上調整、完善了自動碼飛邊程序。此后的調試工作,鞏立剛不斷驗證并優化軌跡參數,最終確定曲軸產品飛邊碼垛3排15層,每架45片飛邊,前軸產品飛邊碼垛3排25層,每架75片飛邊的程序設計。試生產結果顯示程序穩定,飛邊碼垛整齊。 通過本次302線R6機器人自動碼飛邊的實現,可為前曲車間302線每個鍛打班次減少1個崗位的人員工作量,并且避免了物流運輸時的安全隱患,為車間減少3人次人工成本以及相關衍生的工作,在一汽鍛造公司2018年“百天會戰”中率先實現了戰斗的勝利,為推進“降本增效”工作起到積極的作用。 來源:一汽鍛造(吉林)有限公司 |
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