花甲之年本該頤養(yǎng)天年,然而年近60歲的老工人李書乾不顧自己腿部有傷疾,依然和年輕人一起拼搏在一線,上高、配線、調(diào)試,樣樣干在最前面。他就是瓦房店軸承集團有限責(zé)任公司熱處理分廠電工李書乾。從事電氣設(shè)備維修工作40余年,他練就了一身過硬的本領(lǐng),被大家稱為“電氣大拿”,先后獲省特等勞動模范稱號和全國五一勞動獎?wù)拢蛔u為“敢于挑戰(zhàn)行業(yè)尖端技術(shù)的工人發(fā)明家”。 普通電工圓成才夢 1980年,25歲的李書乾從部隊復(fù)員后被分配到瓦軸集團熱處理分廠,成為一名電工。由于在部隊時就從事電器維修,這個工作在他看來可謂輕車熟路,但沒干幾天,一件看似平常的小事兒,卻改變了他對這份工作的看法,也深深影響到他后來的處事原則。 有一次線圈燒了,他找個備用線圈換上,可一連換了幾個線圈都燒了,李書乾很上火,師傅回來后換上另外一個線圈,故障馬上排除。李書乾請教師傅后,才知道是自己換的線圈阻值不對。這件事讓他明白,要做成事絕不能吃老本。從此,在單位他虛心請教師傅、模擬故障實驗,回到家,他大部分的時間就是看書。30多年來,李書乾不斷學(xué)習(xí)、消化、吸收、再創(chuàng)新,結(jié)合生產(chǎn)實際,刻苦自學(xué),寫下了150多萬字的學(xué)習(xí)筆記,研讀了80多臺設(shè)備的技術(shù)資料和圖紙。 李書乾開始嶄露頭角,成為業(yè)務(wù)骨干,他先后20余次參與或主持外國進口設(shè)備的技術(shù)談判和大修驗收,并在瓦軸集團大規(guī)模引進技術(shù)、進行升級改造之時,以考核第一的成績首批被選調(diào)到公司引進設(shè)備中心,與外國專家、工程專家一道,專門從事引進設(shè)備的安裝、調(diào)試與維修。 敢于挑戰(zhàn)尖端技術(shù)的工人發(fā)明家 在中國高速鐵路快速發(fā)展過程中,瓦軸集團公司承擔(dān)著鐵路提速軸承研發(fā)制造的重任。李書乾和公司其他技術(shù)專家承擔(dān)了淬火壓床的研制任務(wù)。他設(shè)計的plc程序?qū)C床的靜態(tài)淬火創(chuàng)新為動態(tài)旋轉(zhuǎn)淬火,使鐵路提速軸承的芯部硬度提高了25%,產(chǎn)品的變形量減少了30%,實現(xiàn)了鐵路提速軸承熱處理質(zhì)的飛躍。他用事實證明,精密高端軸承不僅能夠“中國制造”,還能實現(xiàn)“中國創(chuàng)造”。這臺自主研發(fā)的設(shè)備可替代進口機床,節(jié)省購置資金1200萬元。該項技術(shù)成果榮獲“全國職工優(yōu)秀技術(shù)成果獎”、“遼寧省優(yōu)秀技術(shù)成果一等獎”。 國外專家長時間排除不了的疑難故障,他也能手到病除,讓外國專家向他直豎大拇指,管他叫老師。 引進德國的“多功能滲碳電爐”加熱執(zhí)行器燒損,德國專家堅持更換原廠配件,但需要從國外進口,而生產(chǎn)和市場又不能等,李書乾用國產(chǎn)配件將其修理好后,又和德國專家一起對電爐運行程序進行了優(yōu)化升級,延長了加熱執(zhí)行器的使用壽命,節(jié)省30多萬美元。該項技術(shù)成果獲“全國機械工業(yè)職工技術(shù)改進創(chuàng)新優(yōu)秀成果獎”。 30多年來,李書乾先后改造老設(shè)備120多臺(次),完成技術(shù)創(chuàng)新230多項,技術(shù)創(chuàng)新成果中有3項獲國家、部委的獎勵,為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益達7000多萬元。他所發(fā)明的“電爐運行節(jié)拍控制器”,實現(xiàn)了手動到自動的變革、無控到自控的創(chuàng)新,引領(lǐng)著國內(nèi)軸承行業(yè)熱處理電控技術(shù)的發(fā)展,該成果已獲國家實用新型發(fā)明專利。“滲碳電爐加熱控制方法”不僅攻克了傳統(tǒng)控溫方式的弊端,還開創(chuàng)了工業(yè)電爐加熱控制新技術(shù)的先河,一舉填補了國內(nèi)行業(yè)空白,并獲國家發(fā)明專利。
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