2010年,西南鋁擠壓廠對空壓站、模具真空淬火爐的冷卻系統實施了循環水擴建,取得顯著成效。 該廠的空壓站、 模具真空淬火爐自建廠以來,設計的冷卻系統一直采用“直冷直排”方式,受當時客觀條件的影響,整個水流排放沒有納入循環水改建工程之中,白花花的水如亮閃閃的金子流得讓全廠職工心疼。 針對空壓站、模具真空爐排水現狀,該廠決定該系統的耗水設備納入循環水系統,以減少生產水的消耗,直接降低生產成本。在改造中,負責該項目的動力計控中心的工程技術人員本著“節約、高效、實用”的原則,設計出了可行的方案。他們首先將循環水設備進行擴能,分一套進水管到空壓機、真空爐,利用循環水對空壓機、真空爐設備進行冷卻,然后將冷卻后的水集中收集,通過鋪設的回水管流入循環水泵站,由冷卻塔處理達到冷卻溫度后,再次回到循環系統,實現了水源的重復利用。 同時,為減少改造對生產的影響,他們首先對外圍管道進行施工,并利用工廠年底檢修時間對設備進行配管、碰頭,減少設備改造對生產的影響。為節約改造成本,他們還充分利用了原老鍋爐房的回水管作為循環水的進水管,回水管也采用了造價低、便于施工的PPR管,并充分利用“北水南排”的管道作為回水管的基座,減少了管道支架的土建施工費用,使改造費用大大降低。 該項目在工程技術人員的精心設計和公司、工廠職能部門的大力協作下,僅用了兩個月就圓滿完成而且一次性試車成功。 從運行效果看,此次空壓站和模具真空爐排水系統改造,完全滿足生產的需要,特別是在2011年1月7~8日的停水期間,完全體現了這次項目改造的可靠性、效益性。在改造之前,如遇停水,該廠的空壓機、真空爐不能開動,致使該廠所有設備也不能開動,對生產造成了很大的影響。 據統計,在改造后,折合計算每年節約水費達19萬元,扣除循環水的運行費用后,每年可節約生產成本12萬多元。 |